
我還是從前那個少年,初心從未有改變……”4月28日晚,東風公司工會、共青團“慶五一、迎五四”網絡主題活動,在一首壯志滿懷的云合唱《少年》中拉開帷幕。當晚,東風人相聚云端,授牌公司2021年“工人先鋒號”,表彰2020年度“十大青年明星”,以豐富多彩的形式為勞動者點贊、為青春喝彩。東風鍛造有限公司鑄造一廠一車間榮獲“工人先鋒號”榮譽稱號。

鑄造一廠一車間是東風商用車發動機缸體、缸蓋生產的主要陣地.車間現設有六個班組,生產班組四個,綜合維修班組兩個。車間主要為東風商用車、東風康明斯發動機有限公司配套生產發動機缸體缸蓋。主要生產品種:DCI11缸體/缸蓋、DDI11缸體/缸蓋、DDI13缸體/缸蓋(蠕鐵)、4H缸體/缸蓋、DDI75缸體/缸蓋、DDI50缸體/缸蓋、康明斯13L缸體/缸蓋等。
一車間在創建“工人先鋒號”活動的激勵中,始終保持高昂的斗志,緊緊圍繞公司 “兩搶抓、加快四強化”的工作方針,以“把安全當生命來珍惜”、“以現場重點改善為抓手”、“以班組指標評價為基礎”“強化生產責任制的落實,優化管理提高生產效率”作為車間理念,不斷加強車間各班組人員安全、質量、成本意識,促進工廠生產經營目標的順利完成。
產能速提促發展
2020年一車間開展HWS線移箱機、數控扎針機、冷卻段移動小車的動作順序優化改善,促進HWS線節拍時間降低4S/箱,日均多生產73箱。車間生產效率提升20%,車間連續4個月入庫噸位達5500多噸以上, 6月份創歷史新高,入庫達6100多噸,同時蠕鐵鑄件廢品率從20%直線下降至5%以內,為工廠保發工作交做出了巨大的貢獻,為完成工廠年度生產指標打下堅實的基礎。
熔化能力猛提促發展
車間通過逐步改進熔化爐壓頭,爐口爐嘴結構,線圈絕緣修復,循環水路治理,以及電氣、絕緣的日常檢查監測,爐體清灰、爐口爐嘴修補等等一系列措施的實施,全年熔化爐故障率由3%下降至1.2%。單位小時出鐵量由16.2t/h提升至17.2t/h,縮短生產時間近35分鐘/班,為HWS線全年生產任務的達成奠定了堅實基礎。
成本管控精又細
車間梳理定額,并根據定額制作生產領料、用料快速計算模型,合理控制庫存。同時對數據進行收集和日盤點,開展日管理工作,及時對異常點進行分析和對策,不斷降低主料超用率。今年以控制60%新投料比為目標,持續加大回爐料使用比例,大幅降低了爐料庫存;在蠕鐵產量同比上升65%的情況下,主料新投比同2019年持平。同時開展料庫清理工作,根據質量、成本、效率的需要,重新規劃料坑,達到分類回收、使用要求。1-12月,車間完成各類質量改善課題45項,實現經濟效益36萬余元,提升對工廠的貢獻度。
品種轉線刷記錄
9月份行星支架由GF線轉產HWS線,第一輪調試生產60件材質廢100%.原因主要是:第一次生產球鐵件,作業人員對球鐵生產認知度不夠,造成鑄件材質檢測延伸率偏低,車間組織熔化針對問題進行分析,熔化班長提出鐵水孕育由3次變更為4次同時加大澆注機隨流孕育量0.02%,同時對作業人員技能提升培訓,第二次調試生產120件廢品率20%鑄件材質檢測合格,針對20%廢品進行分析主要是下芯過程擠砂,車間走進GF線進行現場學習取經,回來編寫標準作業指導書,作業人員培訓,第三次調試生產240箱,廢品率3%,用最短時間順利完成轉線生產任務。獲得工廠和其它車間的一致好評。
持續改善創成果

分別開展《黨員擔當比作為 鍛造領先排頭兵》黨建主題實踐活動、“質量突破,提效降本,體現價值”黨建主題實踐活動以及比、學、趕、超”的勞動競賽活動,同時涌現出眾多獎項,張軍獲得商用車黨員創新成果命名的 《KW澆注機三步工作法》、劉遷《ISZ缸體作業人員優化的改善》的課題得一等獎,周波《提高皮帶使用壽命降低費用》的課題得三等獎,張軍《優化熔化爐口結構、降低鐵水漏爐次數》的課題得優秀獎,石西才《蠕鐵材質控制》的課題得優秀獎。
安全管理始終如一
一車間切實踐行公司倡導的“安全好習慣”“安全十禁令”,以安全規矩在前,安全責任在肩, 安全重在落實為基準,按照工廠安全要求,強教育、強管理、強巡查,在安全生產、教育培訓、監督檢查、隱患整治、現場整理整頓上狠下工夫,確保全員零違章,通過努力使得車間員工安全意識得到很大提升,達成了安全環保0事故的目標。